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二通插裝方坯剪切機液壓系統(tǒng)的常見故障與排除 |
發(fā)布時間:2017/10/15 |
在鋼鐵生產(chǎn)過程中,經(jīng)過熱鍛造或連續(xù)鍛造加工后的方坯,需要按定尺長度切斷。除溪用火焰切割和鋸片切割方式外還可采用剪切方式。傳統(tǒng)的機械剪體積龐大且噪聲、振動大:液壓剪則避免了這些缺點。因此,顯示了方坯剪切方式與火焰切割和鋸切相比的優(yōu)越性,期
切方式使金屬損失少、能源消耗少、切口整齊、噪聲小等特點。
1、剪切機液壓系統(tǒng)的工作過程
剪切機的液壓系統(tǒng)工作原理如圖5—23所示。插裝閥C1、C2、C3、C4分別為4個液阻橋臂AR1、AR2、AR3、AR4上的主開關(guān)閥。當AR1、AR4橋臂通導(dǎo),AR2、AR3橋臂截止時主壓缸CY1和壓緊缸CY2的活塞桿向下,完成剪刃閉合動作。當AR2、AR3橋臂通導(dǎo), AR1、AR。橋臂截止時,主液壓缸和壓緊缸活塞桿向上收縮,剪刃開啟,電磁換伺閥V1控4個橋臂上插裝閥的開與關(guān)。在液阻橋路的中路上,插裝閥Cs和C6組成向下的單向節(jié)流路,其作用是使剪刃慢速接近鋼坯,防止沖擊。插裝閥C7與閥V2、VB組成開、關(guān)及溢回路,其作用可使剪刃快降以及保護主液壓缸無桿腔的超壓。壓緊缸上腔的溢流閥Vc用以調(diào)緊壓緊力。插裝閥C8及V3、VA組成電磁溢流回路。C9為單向閥。由于液壓剪所需流大,故采用了4個變量柱塞泵,工作是采用3備1方式。
2、剪切機液壓系統(tǒng)的常見故障與排除
二通插裝閥液壓系統(tǒng)在調(diào)試和運轉(zhuǎn)過程中,遇到的故障其原因比較復(fù)雜,某一故障的出現(xiàn)僅與某一元件有關(guān),還可能與執(zhí)行元件、電氣控制系統(tǒng)、機械等方面有關(guān),這里介紹剪板機幾種常見故障及處理方法。
(1)系統(tǒng)無壓力原因如下。
?、偕w板調(diào)壓閥泄漏太大。
?、陔姶艙Q向閥不動作或卡死。
?、蹓毫﹂y卡在開啟位置。
處理方法如下。
①檢查該調(diào)壓閥。
?、跈z查電磁閥、電源是否通,清洗該閥。
③檢修調(diào)壓閥,使其運動正常,封閉可靠。
(2)各口壓力不足或無壓力原因如下。
?、傧鄳?yīng)的進油閥卡住打不開。
?、谙鄳?yīng)的電磁閥不動作。
?、巯鄳?yīng)的調(diào)壓閥調(diào)整不當。
處理方法如下。
?、贆z修相應(yīng)的進油閥。
?、跈z查相應(yīng)的電磁閥是否正常。
?、壑匦抡{(diào)整壓力。
?、軝z修相應(yīng)的調(diào)壓閥。
(3)流量不足原因如下。
?、俦玫呐帕空{(diào)整不當。
?、谙鄳?yīng)的閥泄漏太大。
?、跈z修閥壓力閥。
③重新調(diào)整工作循環(huán)。
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